二手貼片機(jī)之西門子貼片機(jī)案例分析
案例一
現(xiàn)象:
工作站電腦操作不了,顯示器停留在一固定畫面上,俗稱“死 機(jī)”。
原因分析:
1、在轉(zhuǎn)換生產(chǎn)程序時,線控機(jī)程序已傳至工作站電腦,在未換吸嘴之前,或工 作站電腦接受數(shù)據(jù)未完全轉(zhuǎn)換時,因線控機(jī)改動飛達(dá)、ECO更改等,重傳了一 次程序,造成死機(jī)。
解決方法:
1、工作站電腦關(guān)電,重新啟動。
案例二
現(xiàn)象:
機(jī)器貼出的板有部分料不規(guī)則的偏移。
原因分析:
1、某人把機(jī)器或機(jī)器的某個頭光學(xué)定位選項(xiàng)給關(guān)掉了,造成沒有識別元件。
2、把某臺機(jī)器的PCB位置識別選項(xiàng)給關(guān)掉了。
3、某元件的識別不好。
解決方法:
1、開啟光學(xué)定位選項(xiàng)。
2、開啟PCB位置識別選項(xiàng)。
3、把有問題的元件識別重做一次。
案例 三
現(xiàn)象:
經(jīng)機(jī)器貼出后的板,有部分元件該貼的卻沒貼。
原因分析:
1、可能這些料是手加料,在程序中給跳過了。
2、可能沒有按照ECO更改程序。
3、某臺機(jī)器的某個頭貼片選項(xiàng)設(shè)為空貼,或某臺機(jī)器設(shè)為不貼,變成“直通 車”給放過去了。
5、因貼片機(jī)前面進(jìn)板感應(yīng)器處有兩塊板(二者有一定距離),同時進(jìn)入**臺 貼片機(jī),前面的那塊板貼了,而后面的那塊板沒貼,到**臺機(jī)時,因兩塊 板通過多個感應(yīng)器而分開了,后面的那塊就貼了元件。
解決方法:
1、手加料。
2、按ECO修改程序。
3、開啟貼片選項(xiàng)。
4.選用好的PCB。
5、檢驗(yàn)臺上拿板時,小心一點(diǎn),防止貼片機(jī)前面檢驗(yàn)臺有兩塊板同
時進(jìn)入。
案例四
現(xiàn)象:
貼出來的板有元件反向。
原因分析:
1、**次剛生產(chǎn),可能為程序里貼片角度或取料角度不對。
2、正常生產(chǎn)過程中,可能是在裝料時(特別是管式料 、托盤料),把方向搞反 了,或者是帶式料有方向、極性的料,其中來料方向反。
解決方法:
1、修改程序。
2、加料時仔細(xì)一點(diǎn),注意元件方向。
3、注意檢查來料方向是否一致。
案例五
現(xiàn)象:生產(chǎn)過程中,吸不起料,拋料較多。
原因分析:
1、飛達(dá)電源插頭沒插上或者將位置插錯。
2、元件的GF庫數(shù)據(jù)不夠正確。
3、元件來料品質(zhì)不好,如IC腳變形,有氧化等,來料大小不規(guī)則,跟上次來料 尺寸有所變化。
4、飛達(dá)位置放得不正(即物料面不水平),如飛達(dá)下面有元器件等,或飛達(dá)的 步進(jìn)設(shè)置不正確。
5、吸嘴與物料大小不匹配或某吸嘴有問題。
6、振動飛達(dá)的振動頻率調(diào)得不好。
解決方法:
1、將電源插頭插在正確位置。
2、修改GF庫數(shù)據(jù)。
3、選用高品質(zhì)物料,重新調(diào)校GF。
4、清潔飛達(dá)位,將飛達(dá)的步進(jìn)設(shè)置正確。
5、修改相應(yīng)物料所對應(yīng)的GF數(shù)據(jù),使吸嘴與物料大小匹配,換掉有問題的吸嘴。 6、調(diào)整振動飛達(dá)的振動頻率使其振動與所載物料匹配。
案例六
現(xiàn)象
4線發(fā)現(xiàn)**電氣的板三極管拋料很多,差不多一百多顆。
原因
1、15050072和 15010032丟料多,且這兩種料實(shí)際尺寸小于GF的尺寸。
2、這兩種料是膠帶料,當(dāng)剪刀剪料帶時會將料碰得彈起,物料不再處于正確的取 料位置,而引起丟料。
3、操作員定期檢查丟料的意識不強(qiáng)。
處理
1、 將這兩種料的GF進(jìn)行更改。
2 、將這兩種料的取料位置2mm的OFFSET取消,使物料處于正確取料位置。
案例七
[現(xiàn)象]
06線80S/F,在使用32MM的老式飛達(dá),裝12PITCH的帶式料時,經(jīng)常吸不到料,機(jī)器空轉(zhuǎn)時間長。拋料表上顯示大量的真空吸附錯誤。
[原因]
這種飛達(dá)的送料速度慢,在吸嘴到達(dá)飛達(dá)表面時,飛達(dá)中的料卻未送到位,故吸不到料。
[處理]
將飛達(dá)的送料時間改為800毫秒,再將RV頭的吸附速度改為低速,則可使吸嘴在到達(dá)飛達(dá)表面前,飛達(dá)中的料已送到位。
[結(jié)果]
拋料率達(dá)到正常水平,設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
案例八
現(xiàn)象
01線80F4-6在貼裝08070022物料時,CAMERA照相識別時,無法通過-----元件向右偏轉(zhuǎn)45度。
原因
08070022的GF庫有問題。
處理
重新建立08070022的GF庫,再TEST COMPONENT后,重新生產(chǎn)正常。
案例九
現(xiàn)象
6.23日SMT04在轉(zhuǎn)板的生產(chǎn)**塊板時機(jī)器突然出現(xiàn)不能動作的現(xiàn)象,在消除錯誤后按START鍵機(jī)器不動作。機(jī)器的HEAD 2停在取料位置附近,屏幕錯誤信息顯示為:“ 215 Position control of S-axis does not work seg:1 DEV:2 #E2”
原因
80S機(jī)器料帶纏住HEAD 2
處理
根據(jù)錯誤信息的提示對S軸伺服卡檢查,發(fā)現(xiàn)其均為綠燈亮,沒有異?,F(xiàn)象出現(xiàn)。再檢查HEAD 2,發(fā)現(xiàn)有一段塑料料帶纏繞在RV-HEAD上,判斷故障應(yīng)該是料帶纏繞引起。推開機(jī)器蓋子,拿剪刀小心的將纏繞的料帶剪斷,再慢慢地將剩余料帶輕輕的拉出,確信RV-HEAD中再沒有料帶后,用手輕輕的旋轉(zhuǎn)RV-HEAD(此時*好是將Star 開關(guān)拔朝下 disable掉),旋轉(zhuǎn)比較順利,對HEAD 2進(jìn)行ref. run,機(jī)器能夠順利通過。
[建議
1、在剪斷料帶時要非常小心,以免人、機(jī)受傷,同時,料帶清理完畢后如果用手轉(zhuǎn)不動HEAD,不要強(qiáng)行轉(zhuǎn)動,要將半個頭拆下檢查,確認(rèn)沒有障礙后再裝回試運(yùn)行。
注:以上案例為工程師實(shí)際遇到情況的處理方法,在客戶實(shí)際情況中,可供優(yōu)先參考